40噸固定式起重機電控系統改造

   時間:2014-03-12 05:09:13
40噸固定式起重機電控系統改造簡介
摘要:本文主要是介紹了我公司一台40噸固定式起重機電氣控制系統的改造情況。述說了整個系統的控制思路和電氣元件的選取及要求。關鍵詞: PLC 變頻器 繼電……
40噸固定式起重機電控系統改造正文

摘要:
本文主要是介紹了我公司一台40噸固定式起重機電氣控制系統的改造情況。述說了整個系統的控制思路和電氣元件的選取及要求。
關鍵詞:
PLC 變頻器 繼電器
概述:
本文以電氣控制系統改造為題,進行一些探討與分析,進行改造的起重機的機構主要分為:起升,變幅,旋轉三大部分,但是不能行走,這樣在生產中帶來不便, 它的主要電氣控制元件使用繼電器和交流接觸器。因為各機構電動機功率相當大,原系統採用了轉子串電阻進行降壓起動,調速也是通過切除轉子所串電阻進行調速。轉子串電阻方式調速範圍窄,很難達到集裝箱低速著地的要求。由於該機使用頻率高、線路複雜、接頭觸點多、耗電量大、起動電流大等原因造成需經常更換交流接觸器,導致故障率高,使該機存在運行質量低等弊端。這次改造中,主要是對起升、變幅、旋轉三大機構的電控系統進行改進,並增加大車行走控制系統。在這次改造中整機的電氣控制系統由我負責安裝與調試。
我公司是外運系統中的一個倉碼公司,以集裝箱裝卸業務為主,大型起重機裝卸機械是我司主要的生產工具。隨著我司業務的發展,一些舊設備日漸跟不上生產需要,必須對其進行改造,使其發揮最高效能。現我司有四台龍門吊及三台40噸固定式起重機,為了提高生產能力,促進我司的發展。在2003年10月我司對自編為3號的GQ4024集裝箱固定式起重機進行改造,將其改造成MQ4035軌道式門座起重機,改造后提高了控制系統的自動化程度,簡化操作,大大地提高了工作效率及方便了裝卸船作業。下面分三部分對改造后電氣系統進行敘述。
一、控制系統硬體配置
該機改造后的控制硬體配置主要由操縱手柄、PLC、變頻器、電動機及其它電
氣單元組成。如下(圖1)所示:

我們採用日本歐姆龍PLC與日本安川變頻器,取代了原有的電氣元件。我利用PLC代替了繼電器邏輯控制,使可靠性大為提高,用變頻器調速解決了電機轉子串聯電阻調速存在的起動電流大、電氣元件故障率高、調速範圍窄的問題。
二、PLC控制系統
(1)PLC選擇
PLC是通過監視輸入信號和提供輸出信號進行工作的,根據原系統現場輸入,輸出信號的作用及數量,結合改造要求選擇PLC型號規格。通過對本機工況的了解,實際需要輸入點84個,輸出點需要40個。可選用歐姆龍C200HE系列PLC,輸入模塊選用IA222,16個點,輸出模塊選用OC225,16個點,但是考慮輸入或輸出點壽命的問題及日後系統擴展的需要,故實際中使用6個輸入模塊共96點,4個輸出模塊共64點。這樣可以大大滿足日後要求。
(2)PLC輸入 輸出`模塊化(I/o圖)設計
為了直觀,看圖方便,使用每一個模塊分組設計,如咐圖紙MQ4035—C2至MQ4035—C12所示。第一二組模塊作為起升、行走、變幅、迴轉操縱手柄信號輸入點,第三、四、五、六組作為各機構運行電路條件,保護限位,及機構保護回檢測電路的信號輸入點。第七、八組模塊作為起升、行走、變幅、迴轉檔位信號輸出點。第九、十組模塊作為中繼及指示燈信號輸出點。這樣需要更換模塊也比較方便。
(3)PLC軟體的使用
PLC程序採用歐姆龍CX-Programm versin3.0軟體程序來編寫的,此軟體可以分不同項目名稱來進行編寫的,項目分為:電源、起升、變幅、旋轉、行走五部分編寫,這樣看起來比較直觀,而且我們維修中也相當方便。具體梯形圖請看咐梯形圖紙的各部分程序。
三、變頻器調速系統
在裝卸作業中,機械是由電動機拖動運轉的,電動機的運行總是和其各個機構聯在一起的,電動機和工作機構兩者之間的機械活動構成了一個機電運行整體,在選用變頻器調速時考慮電動機特性與實際各機構中的應用。因本起重機有四個運行機構,不同的機構需選擇各種不同功率的變頻器。我們選擇了日本安川公司VARIPEED—616G5系列高性能變頻器。下面將具體從起升機構敘述變頻器的控制原理,其它機構變幅、旋轉、行走與起升基本相同。
(1)起升機構
在起重機中,其核心是起升機構,它是個位能變動性負載,因此,要求系統具有良好的動態性能,這樣才能使貨物平穩,安全可靠。如果利用原有繞線式電動機使用變頻調速控制是很難滿足條件的,故此電動機必需更換成更具有優越性,高性能的變頻專用電動機,選用了132kw電動機,故選用型號為CIMR-G5A4185變頻器。帶PG—B2速度反饋卡進行閉環矢量控制,系統具有足夠的硬度和良好的低頻轉矩特性。即使在0HZ電動機也能以150%額定轉矩輸出,且速度控制精度達到1:1000。因採用了變頻器控制,制動器的松閘和抱閘都由變頻器給出的信號來控制,採用閉環控制后,變頻器中加了PG—B2速度反饋卡可以很好的檢測到脈衝編碼器發生的信號,從而檢測電動機的實際轉速,實現零速抱閘。這樣就可以大大的延長制動器閘瓦、減速箱、鋼絲繩的壽命。
起升機構控制線路見咐圖紙:MQ4035-H1~MQ4035-H3;
在起升機構變頻器的控制迴路端子的連接電路圖如下(圖2):

其中用到數子字輸入端1號2號,多功能輸入端子4、6、7、11號,多功能輸出端子9、10、18、19號,其中1號和2號端子為變頻器定義好的正轉,反轉端子,其中1號或2號端子與11號公共端子接通時,電動機作正轉或反轉運行,不接通時電動機停止。4號端子在變頻器出廠時默認為故障複位,實際設計也是故障複位,所以變頻器參數中H1—02不用更改,6號端子7號端子分別定義為多速1、多速2。變頻器中參數相應改為H1—04=3 , H1—05=4其中6號7號端子都與11號公共端子不接通時變頻器輸出速度1;6號端子與11號公共端子接通,7號不接通時,變頻器輸出速度2;6號不接通,7號接通時,變頻器輸出速度3;6號、7號端子都同時接通時,變頻器輸出速度4。其中在變頻中d1-01、d1-02、d1-03、d1-04中分別設定4種速度的頻率。9號10號端子為運行頻率檢出信號,則H2-01設為的37,有頻率輸出時9號10號端子接通。當變頻器有故障時18號20號端子由常開變為常閉信號,信號反饋到PLC使起升機構停止工作。
(2)變幅機構
變幅機構控制線路見咐圖紙:MQ4035-L1~MQ4035-L3;
變幅機構也是一個位能變動性負載,使用一台22KW變頻專用電動機驅動。選用CIMR-G5A4037變頻器,利用交流變頻調速,開環V/F控制模式。
(3)旋轉/行走機構
旋轉機構控制線路見咐圖紙:MQ4035-S1~MQ4035-S3;
行走機構控制線路見咐圖紙:MQ4035-G1~MQ4035-G3;
(a)旋轉機構:原旋轉機構是2台22KW繞線式電動機,考慮改造中既要節約成本開支,又能滿足技術和生產要求的情況下,將原來電動機不更換,分別把兩台電動機的轉子繞組抽頭端子短接,去除原來的電阻不要,可實現變頻調速的要求。
(b)行走機構:行走機構是非工作性機構亦是這次改造加裝的機構,左腿與右腿共使用了8台變頻專用電動機驅動。
在本起重機工作中,防止事故的發生,旋轉與行走機構是不能同時運行的。且經計算,旋轉總功率為:2台X22KW=44KW;行走總功率為:8台X5.5KW=44KW;鑒於以上因素,故採用共用一台變頻器調速,使用CIMR-G5A4075變頻器,利用交流變頻調速,開環V/F控制模式。
四、結后語
本起重機改造后已運行有三個多月了,一切性能穩定良好,維護工作量也減小。與改造前比較有以下優點:
1、制動器閘瓦損耗少,制動輪無磨擦發熱現象。
2、在機械機構方面,減速器和傳動部份噪音減少了。
3、在節能方面,改造前每月用電量6640度左右,改造後用電量5680度左右,大概節約了14.5%。
4、改造后經過一段時間檢查,鋼絲繩磨損的程度大大減少。
5、通過使用PLC、變頻器控制后,在檢修中十分方便快捷。
6、據司機駕駛反應,整機運行中較平穩,工作效率也相對提高。

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