商用中央空調機電超負荷的主要原因有哪些

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中央空調    時間:2017-11-14 07:23:12
商用中央空調機電超負荷的主要原因有哪些簡介
運行時,發現4#和6#電流過大,分別達到48.8A和47.3A.,大大超過額定電流39.5A,而其它三台則運轉正常。實測送風口處的運轉工況,其風壓、風量值與設計值比較.在風機送風口處的實際風量分別為4#機51000.2m3/h和6#機498…
商用中央空調機電超負荷的主要原因有哪些正文

運行時,發現4#和6#電流過大,分別達到48.8A和47.3A.,大大超過額定電流39.5A,而其它三台則運轉正常。實測送風口處的運轉工況,其風壓、風量值與設計值比較.在風機送風口處的實際風量分別為4#機51000.2m3/h和6#機49875.9m3/h,大於設計值40000m3/h和額定值42000m3/h,風壓分別為4#機750Pa和6#機700Pa,小於設計值950Pa和額定值1100Pa,而電機電流值則為4#機48.8A和6#機47.3A,遠遠大於設計值33.3A和額定值39.5A.1、懷疑是機組質量問題,電動機與風機不匹配或電動機本身質量有問題,於是將風閥關小,增大局部阻力,使風量降至額定風量,結果發現電機電流也降至額定值。為確保起見,又將風閥恢復原狀,將正常運行的1#機組的電機拆至4#機組上,發現也出現電流過大問題。綜上所檢測結果,電流過大與機組本身質量無關。2、懷疑所選機組與實際工況不符而造成電機超載的,從表2可知,設計的機外余壓值偏大,而實際風壓損失小於設計值,而所選機組的機外余壓、風量是以設計值來選型,故致使機組機外余壓值大於風管實際壓力損失,即在風機的特性曲線圖上,設計工作點為A,La=42000m3/h,Ha=1000Pa,Na=15kw,而實際工作點是B,Lb≈51000m3/h,Hb≈750Pa,Nb≈18kw,功率Nb大於Na,這就是電機電流過大的原因。根據以上情況,最佳解決商用中央空調點擊超負荷方案應為重新進行機組選型、安裝,但由於生產車間內空調機組已安裝完畢,各種管道交錯密集,實施重新安裝及管道改動施工都較困難,所以力求少變更原設備及管道,考慮採用風門調節法或轉速調節法。這兩台機組的情況基本相似,先對4#機組進行調整。(1)第一次調試:採用風量調節法,關小總風管上的風門,管路局部阻力增大,此時測得風機風量減少至額定值,電機電流也下降,如風機運行特性曲線圖所示,工作點由B點變化至A點,符合要求。但過不了多久又反彈回去。經檢查發現風閥彈簧失靈,閥門恢復原狀。因考慮更換風閥比更換皮帶輪麻煩,且耗費高,所以採用另一種方法,即轉速調節法。(2)第二次調試:採用轉速調節法,此電機是通過皮帶輪傳動的,可通過更換皮帶輪的大小來調節風機的轉速,已知原皮帶輪直徑為250mm,,從理論上可得,若更換為直徑為280mm的皮帶輪,則轉速由原來的1100轉/分下降為1000轉/分。假設轉速、風量、風壓、功率原來分別為n1、L1、H1、N1、如果改變轉速到n2,那麼風機的風量L2、風壓H2、功率N2與L1、H1、N1之間有下列關係式:L1/L2=n1/n2H1/H2=(n1/n2)2N1/N2=(n1/n2)3已知L1=51000.2m3/h,D1=250mm,D2=280mm,H1=750Pa,N1=18Kw,帶入公式計算得L2=46364m3/h,H2=620Pa,N2=13.5Kw,接近額定值。於是將皮帶輪更換為直徑280mm的:運行電流降至36.8A,接近額定值。在風機運行特性曲線上,工作點由B點變化至C點,此時接近額定風量。符合要求。再測散流器風口發現風速合格。此後長期運行一直正常。

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